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分析高純氫氣發(fā)生器開機后氧中氫溫度升高的原因
更新時間:2017-07-25   點擊次數(shù):2702次
高純氫氣發(fā)生器開機后氧中氫溫度由10—200℃持續(xù)升高問題分析:
1,檢查TC3
氧中氫監(jiān)測探頭。
A/查看內(nèi)部催化劑有無失效,
B/檢查連接線路有無需連現(xiàn)象。
C/查看PLC溫度模塊有無異常。
2,檢查氫氣捕集器
A/如高純氫氣發(fā)生器運行停機在一個月以上需要對氫氣捕集器內(nèi)透水阻氣隔膜(石棉膜)進行檢查,因停機比較久石棉膜會自身變干,不能全部潤濕也會造成氫側氣體串入氧側,造成氧中氫溫度高的顯現(xiàn)。
B/石綿膜穿透造成氫氣氧氣混合。
以上原因必須檢查更換石綿膜。
3,檢查FC1流量控制器調(diào)節(jié)閥有無失效,
檢查流量計內(nèi)流量大小是否正常。正常值為75—100微量表值,如流量過大也會造成氧中氫溫度過高。
4,檢查TC4環(huán)境溫度熱電偶有無失效。
5,開機后多次吹掃后有無改變。
6,檢查電解槽
對電解槽進行穿透內(nèi)漏性實驗,判斷電解槽有無內(nèi)漏。
7,如電解槽穿透內(nèi)漏性實驗證明電解槽無內(nèi)漏,綜上所述所有分析點均檢查無異常,設備仍然有氧中氫溫度高現(xiàn)象產(chǎn)生,可以判斷氫氣發(fā)生器電解槽有輕微泄漏現(xiàn)象根據(jù)高純氫氣發(fā)生器運行數(shù)據(jù)標準氧中氫溫度報警值200以內(nèi)仍可以正常運行,但運行期間要對設備進行定期巡查。
綜上所述,如有每一個分析點有設備問題出現(xiàn),都會造成高純氫氣發(fā)生器氧中氫溫度高報警停機。
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